死马当作活马医:用了能想到的所有方法,注塑产品还是不合格
由于我调机经验丰富,也经常作为“排头兵”,活跃在生产一线,帮助解决实际问题。
昨天下午,接到一个广东的老哥打来的电话:唐工,我看你头条上的分享很久了,一直想跟你多交流交流,这不,我这边遇上个难题,我已经动了所有我能想到的方法了,但是产品还是有杂质,你看看这咋办?

分析原因
我看了看老哥发我的图片,从图片上看,产品应该没有明显的杂质啊!
老哥说,唐工,这个杂质颗粒很小,混杂在黑色中间,我用了空射法,可以很明显的发现料中的杂质。

这个材料是PEI(聚醚酰亚胺),这位老哥设定的熔胶温度是330-360,设定的模温90-180度。这个区间内的温度,每隔5度都进行过测试,一点变化都没有。
怀疑是烘料或者色粉拌料问题,使用过先烘料,再拌料;也尝试过先拌料,再烘料,也不行。
试过用热风干燥料斗烘料,也试过用烘箱烘料,没有明显的差异。
在注射工艺上,尝试过增加背压,减小背压;增加储料速度,减小储料速度,感觉到产品似乎有一点好转,但是区别并不明显。
我说:“老哥啊,你这样试下去,是不是试的方向都没了,估计料都浪费了不少!”
“唐工,你就别提了,料已经浪费了3包了,时间也将近花了2天了,真的没办法,这不才想到你。”
解决问题
实际上,这位朋友的问题,我在不少调机师傅哪里都看到过,始终要记住:越是难解决的问题,越是不要乱调,调得越多越没有方向,到最后就是浪费时间。
像这种使用空射法发现料中有杂质的情况,基本上肯定问题就出现在储料段,那么就要先跟材料的供应商了解材料的加工温度、烘料温度、背压等情况,确定料的特性。
在明确,加工指标都满足的情况下,应该怀疑是否是硬件出现了问题。
很多调机师傅都对自己有怀疑,怕都是自己的调试工艺问题,从不怀疑注塑机硬件导致的,从某种程度上来说,这就是对注塑机的不了解导致的。
我基本能断定,这种亮点来自于螺杆上的镀层脱落,至于为什么会脱落这和螺杆的电镀工艺,加工工艺、原材料等都有关系。
我建议这位朋友,先重新换一套螺杆,或者换一台注塑机进行测试,比较下有没有区别。
15分钟后,我接到了这位老哥的喜讯,换了台注塑机进行测试,果然这个问题消失了,接下来只要定做新的螺杆就能解决这个问题了,
我一直认为,好的注塑机厂家应该帮助客户提升产能,提升利润空间,扩大市场占有率。
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