烧结砖企业技术改造中一个成功的实例
贵州省某烧结砖企业,原生产线具备年产1800~2000万块烧结普通砖生产能力,原料为自备矿山,页岩为主,采用发电厂粉煤灰作为内燃掺配料,外投煤原煤。2014年6月,鉴于贵州省新型墙体材料产业政策规范要求,年产量低于5000万块(折标砖)的页岩烧结砖生产线,已不适应墙材企业可持续发展的要求,同时,原生产线不能生产烧结空心砖,产品档次较低,市场覆盖率有限。因此,该企业决定进行技术改造。
现将技改前后概况和部分经济指标分析简介如下。
1、技术改造前工艺及经济指标概况
1.1技术改造前工艺概述
该烧结砖企业采用页岩和粉煤灰为主要原料,外投原煤。
页岩经箱式给料机、锤式破碎机、回转筛筛分后,与粉煤灰混合,通过搅拌机由一台50双级真空挤砖机挤出成型,切条、切坯,皮带输坯机输送,人工检码在干燥车上,干燥车经顶车机送入6条正压排潮干燥室,合格干坯通过架子车送入22门轮窑,人工码窑,人工看火,补充外投煤,焙烧合格后,人工出窑,人工堆码和装车。
轮窑烟气采用12号离心风机引出,送入干燥室作为干燥介质使用,干燥室尾气由45米烟囱扩散排放。
工艺设备详见下表。
技术改造前设备表
|
序号 |
名称规格 |
电动机功率 |
数量 |
备注 |
|
1 |
80箱式给料机 |
7.5kw |
1 |
|
|
2 |
90锤式破碎机 |
90kw |
1 |
|
|
3 |
1400mm回转筛 |
5.5kw |
1 |
|
|
4 |
2400双轴搅拌机 |
37kw |
1 |
|
|
5 |
JZK50双级真空挤砖机 |
上级:75kw 下级:132kw |
1套 |
|
|
6 |
1100mm切条机 |
2.2kw |
1 |
|
|
7 |
18切坯机 |
5.5kw |
1 |
|
|
8 |
30皮带输坯机 |
5.5kw |
1 |
|
|
9 |
3吨顶车摆渡机 |
11+2.2kw |
1 |
|
|
10 |
1.1米干燥车 |
400辆 |
||
|
11 |
61米隧道式干燥室 |
6条 |
||
|
12 |
轮窑、门距5米、顶高2.7米 |
22门 |
||
|
13 |
12号锅炉送热风机 |
22kw |
1 |
|
|
14 |
45米烟囱 |
1座 |
||
|
15 |
420kVA变压器 |
1台 |
1.2经济技术指标
技改前主要经济技术指标见下表。
技改前主要经济技术指标表
|
序号 |
名称 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
1 |
产品规格 |
mm |
240*115*53 |
普通砖 |
|
2 |
年产量 |
万块 |
1800~2000 |
|
|
3 |
页岩年消耗量 |
万吨 |
4.41~4.90 |
|
|
4 |
粉煤灰年消耗量 |
万吨 |
1.89~2.10 |
|
|
5 |
原煤年消耗量 |
吨 |
2277~2530 |
|
|
6 |
万砖电耗 |
KWh |
420 |
|
|
7 |
万砖煤耗 |
吨 |
1.14~1.27 |
|
|
8 |
万砖生产成本 |
元 |
2200.00 |
|
|
9 |
员工平均月工资 |
元 |
3200.00 |
|
|
10 |
全厂员工人数 |
人 |
52 其中生产工人44 其他8 |
1.3技改前原生产线状况
该生产线自2002年建设以来,连续生产了2亿多块优质的烧结墙体材料,满足了地区建设的需要。随着页岩矿山原料消耗,厂区面积增加,达到技术改造的基本要求。加之2014年我省出台新型墙体材料产业政策规范,技术改造时间紧迫。
照片1~4分别是原生产线中主要生产环节。技术改造方案确定后,将全部拆除,在原址上建设年产5000万块(折标砖)烧结空心砖生产线。

2、技术改造方案及实施
2.1技术改造方案
该烧结砖企业技术改造方案采用“一次码烧”工艺,流程概述如下。
页岩采用装载机、1米箱式给料机给料,经鄂式破碎机、一次锤式破碎机、回转筛筛分后,合格粉料进入搅拌机加水搅拌,然后经皮带输送机送入陈化库。筛上料单独经二次锤式破碎机后,与一次锤式破碎机破碎料再次进入回转筛筛分。
原煤料仓下,设置电子皮带秤,计量后,与页岩混合。共同进入一次锤式破碎机破碎。
页岩箱式给料机的电动机采用变频调速,控制给料量。
页岩破碎系统设置布袋除尘器。
混合料进入陈化库陈化。陈化时间普通砖为24小时,空心砖为48小时。
陈化库内多斗取土机取土,皮带机输送出的混合料,经箱式给料机,搅拌机搅拌,搅拌机设置自动配水装置,根据不同产品要求,控制成型水分。
合格混合料进入55/50双级真空挤砖机挤出成型,泥条经自动切条、切坯,自动编组后,由机械码坯机,码放3.7*3.5米窑车。湿坯码放高度为16层,每辆窑车码放普通砖容量为6912块。
码好湿坯的窑车,需要在室内2条车道上进行静停,时间约为40小时,然后送入2条干燥窑。
干燥窑尾气,经18号轴流风机集中送入原45米烟囱,尾气进入烟囱前,需要经脱硫装置处理,除尘和脱硫后,达标排放。
干燥坯进入1条烧成隧道窑焙烧,得到合格产品。烧成过程中设置窑温、压力、风量监测仪,对焙烧进行自动监测。
烧成隧道窑烟气,全部经16号、12号两台离心风机送入干燥隧道窑,作为干燥介质使用。
成品出窑后,分别停放在三条停车线,其中2条线的成品,可由员工直接从窑车卸砖,码放到汽车运输出厂。另1条停车线的成品,可采用机械化卸砖叉车专用抱夹转运、堆放和装车运输。
2.2工艺设备表
工艺设备表见下表。
技术改造设备表
|
序号 |
名称规格 |
电机功率 |
数量 |
备注 |
|
1 |
1000板式给料机 |
7.5kw |
1 |
|
|
2 |
500*700鄂式破碎机 |
37kw |
1 |
|
|
3 |
1100锤式破碎机 |
132kw |
1 |
一次破碎 |
|
4 |
90锤式破碎机 |
75kw |
1 |
筛下料二次破碎 |
|
5 |
1800mm回转筛 |
7.5kw |
1 |
|
|
6 |
3600双轴搅拌机 |
55kw |
1 |
|
|
7 |
可逆布料皮带机 |
5.5kw |
2 |
|
|
8 |
多斗取土机 |
22kw |
1 |
|
|
9 |
80箱式给料机 |
7.5kw |
1 |
|
|
10 |
3600双轴搅拌机 |
55kw |
1 |
设置自动配水 |
|
11 |
JZK55双级真空挤砖机 产量:2.2万块/时 |
上级:55kw 下级:200kw |
1套 |
|
|
12 |
自动切条机 |
2.2kw |
1 |
泥条长:2.3米 |
|
13 |
自动切坯机 |
11kw |
1 |
一次切坯36块 |
|
14 |
自动编组皮带输坯机 |
7.5+2.2kw |
1 |
|
|
15 |
机械码坯机 |
22kw |
1 |
一次夹码432块 |
|
16 |
30吨液压步进机 |
18.5kw |
1 |
|
|
17 |
3.7*3.5米窑车 |
150辆 |
||
|
18 |
3.48-77米隧道式干燥室 |
2条 |
容车数量21 |
|
|
19 |
3.48-123米烧成隧道窑 |
1条 |
容车数量35 |
|
|
20 |
3.7米摆渡车 |
7.5kw |
3台 |
|
|
21 |
30吨液压顶车机 |
22kw |
3台 |
|
|
22 |
16号锅炉引风机 |
55kw |
1台 |
送热风风机 |
|
23 |
12号锅炉送热风机 |
22kw |
1 |
送热风风机 |
|
24 |
18号排潮轴流风机 |
75kw |
1台 |
排潮风机 |
|
25 |
1.1米冷却风机 |
7.5 |
1台 |
|
|
26 |
45米烟囱 |
1座 |
原有设备 |
|
|
27 |
8吨卸砖用叉车 |
1辆 |
专用抱夹 |
|
|
28 |
420+300kVA变压器 |
各1台 |
2.3生产线运行后工艺参数
技术改造实施和生产线运行后,生产线工艺技术参数如下。
技术改造实施和生产线运行后工艺参数表
|
序号 |
名称 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
1 |
产品规格 |
mm |
240*115*53 |
普通砖 |
|
2 |
月产量 |
万块 |
450 |
|
|
3 |
页岩月消耗量 |
万吨 |
1.57 |
|
|
4 |
原煤月消耗量 |
吨 |
252 |
发热量5000Kcal/kg |
|
5 |
万砖电耗 |
KWh |
460 |
|
|
6 |
万砖煤耗 |
kg |
600 |
|
|
7 |
成型水分 |
% |
12.5~15 |
|
|
8 |
内燃掺配 |
Kcal/kg |
220~270 |
|
|
9 |
干燥隧道窑进车时间 |
分钟 |
120~160 |
|
|
10 |
烧成隧道窑进车时间 |
分钟 |
60~80 |
每天出车20~22车 |
|
11 |
烧成温度 |
℃ |
910 |
|
|
12 |
干燥介质温度 |
℃ |
110 |
|
|
13 |
干燥残余水分 |
% |
5 |
|
|
14 |
排潮烟气温度 |
℃ |
45 |
进烟囱 |
|
15 |
成型车间生产班制 |
班 |
1 |
|
|
16 |
原料制备生产班制 |
班 |
1.5~2 |
|
|
17 |
万砖生产成本 |
元 |
2200.00 |
|
|
18 |
平均月工资 |
元 |
3700.00 |
|
|
19 |
全厂员工人数 |
人 |
53其中生产工人:46其他:7 |
生产:24人/班 |
|
20 |
技术改造投资 |
万元 |
800 |
|
|
21 |
技术改造工期 |
月 |
6 |
含拆出原生产线 |
2.4技改后生产环节
技改后,生产线主要环节见照片1~6。



3、关于技改实施后的讨论
3.1生产规模
根据《贵州省墙体材料行业规范》限制,技术改造实施方案中“一次码烧”工艺流程,全年产量需要达到5000万块。该企业技改后,生产实践表明,主要热工设备2条截面为3.48米、长度77米干燥隧道窑和1条截面3.48米、长度123米烧成隧道窑,月产量达到450万块普通砖,按照当地年生产时间11个月计算,能够实现我省墙材产业规范要求。当安排空心砖的生产时,生产规模能够超过规范要求。
烧结砖年产量能够满足或超过规范要求,以下几点技术措施,值得分析总结。
首先,实施方案中提出低成型水分成型要求,因此,采用55双级真空挤砖机,挤砖机下级电动机为200kw,能够实现12.5~15%的成型水分,每分钟泥条挤出速度达到14~15个,泥条强度较高,外观质量较好,为缩短干燥周期、降低干燥废品率,提供有力保证。更为重要的是,低成型水分,能够确保“一次码烧”工艺中,窑车湿坯砖垛最下一层湿坯不会变形,也为确定码高16层的技改决策创造先决条件。(“一次码烧”工艺中,确定湿坯码高16层,其决策具有较大的风险,如因原料性能等不利因素,造成湿坯只能码高14层或12层时,此时,窑炉底平面距窑车平面的高度已不能随意改变,使得砖垛与窑顶间隙过大,当采用窑车上增加垫砖来调整时,哈风口的通风效率又会受到不利影响。因此,窑顶间隙过大,必然使得烧成产量、质量、燃料消耗等均会受到较大影响)。
其次,码高达到16层,增加窑车码坯容量,与相同规格窑车码放14层相比,每辆窑车普通砖装载量达到6912块。码坯容量提高,相同的进车时间,每天净增产量达到1.7~1.9块,最高月产量净增达到57万块。可见,增加2层码坯量,对提高烧成隧道窑的产量,意义较大。
第三,需要关注实施方案中静停的作用。
技术改造中,2条湿坯静停段长度与77米干燥隧道窑长度相同,每条静停段停放21辆窑车,湿坯静停时间约40小时。此外,区域环境平均气温13.7℃-16.2℃之间。在此气温条件下,室内湿坯静停过程中,坯体内固有的干、湿颗粒之间水分,能够由较湿颗粒向较干颗粒进行迁移,使得坯体内水分不均匀颗粒的数量,逐渐降低。坯体内水分均匀程度提高。同时,由于环境气温内水蒸气分压与坯体表面水蒸气分压的差异,坯体表面能够缓慢脱水,湿坯强度增加。湿坯总水量的降低,进入干燥隧道窑后,有利于适当提高干燥速率。当干燥周期较长时,干坯残余水分能够更低一些,有利烧成隧道窑产量的提高。
第四,设置2条干燥隧道窑。
烧结砖生产工艺中,提高干燥产量,是提高烧成窑产量的基础,也是提高企业效益的基本条件。技改将干燥环节作为重点,设置2条干燥隧道窑,确保干燥产量达到或超过生产规模要求。此外,干燥隧道窑采用一台16号、一台12号锅炉离心引风机联合为2条干燥窑的送热风,一台18号轴流风机排潮,三台风机共同工作,加强了窑内通风能力,提高了干燥效率,避免干燥窑进车端水蒸气冷凝结露,出现垮坯。由于码坯高度达到16层,如砖垛内残余水分不均匀,将使烧成合格品率降低,废品增加。因此,干燥窑送热风孔的结构,必须与机械码坯的码垛形式紧密配合,热风才能够均匀地到达砖垛中部,保证砖垛内外干坯残余水分基本一致。
第五,烧成隧道窑外墙厚。
隧道窑在运行中,热量由内向外散发,因此,需要强调窑炉维护结构的保温,纤维类松软质轻的材料相比密实的材料导热系数小,可作为窑炉保温材料使用,但由于使用时厚度较薄,经过一段时间运行,窑炉保温可靠性较差,煤耗增加。普通烧结砖材料,其导热系数与墙体厚度成反比,窑外墙维护结构越厚,其传热系数越小。技改中,烧成隧道窑的烟道系统被设计在窑墙内,窑墙结构厚度增加,窑炉保温性能提高。生产实践中,内燃掺配仅为220~270Kcal/kg,窑面外投少量原煤,出窑砖垛火色、成品强度基本一致,极少出现欠火砖。
第六,技改中采用了行业内实用可靠的自动配料、自动配水,窑炉焙烧自动窑温监测仪等先进技术,成型车间实现机械化、自动化。采用专用叉车抱夹机械化卸砖和堆码,一系列措施,极大地提高劳动生产率和产品质量,大幅度减少岗位工人员数量,避免人为因素对生产的不必要影响。
以上六条技术措施,成为完成技改目标产量的基础,生产实践表明,生产线产品质量较高,煤耗较低,生产计划安排灵活、顺畅。
3.2技改规划
技术改造建设中,烧成、干燥隧道窑,回车卸砖线,成型车间和双陈化库采用平行布置。原料制备车间根据地形条件,独立安排在紧靠页岩矿山边,减少了地坪高差的土石方开挖量,实现总图布置紧凑和节约用地的目标,提高了总图效益。
规划中,强调了机械码坯、人工干燥、隧道窑焙烧、窑炉保温、风机变频调速等技术措施,满足GB50528-2009《烧结砖瓦工厂节能设计规范》标准中有关节能的要求。
建立了原料和产品部分检验检测,满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求。
3.3产品质量及能耗标准
技术改造后,普通砖的生产,产品质量符合GB5101-2009《烧结普通转》标准的规定。
烧结普通砖单位产品能耗能够满足GB30526-2014《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》的标准中,烧结实心制品≤51kgce/t【折算能耗为357kcal/kg】的要求。
目前,空心砖市场需求较少,不便组织规模化生产。
3.4污染物排放
技术改造后,原料破碎及制备车间,设置了一台自制布袋收尘器,根据观察,生产中,一次锤式破碎机进料口处,还有少量扬尘,含尘气体颗粒物污染物的排放还不能满足GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》要求。已准备对布袋收尘器管路做进一步改进。
烧成隧道窑热烟气,全部进入干燥隧道窑,作为干燥介质,其中包含的大气污染物有颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。烟气热交换后,由18轴流风机送入烟囱。在风机出口管道及烟囱底部,设置了脱硫装置,采用石灰作为脱硫剂,针对含尘气体颗粒物和二氧化硫进行处理,处理后的尾气,经烟囱扩散排放。
生产中,为了二氧化硫大气污染物的达标排放,已经有选择地采用湖南省及省内的优质低硫煤,发热量达到5000Kcal/kg以上,硫含量低于1%。减少烟气中SO2总量,提高脱硫效率。
3.5技术改造投资
企业本次技术改造,将原生产线全部拆除,建设一条完整的年产5000万块(折标砖)页岩空心砖生产线,采用“一次码烧”工艺,2条干燥隧道窑、1条烧成隧道窑,机械化程度较高,岗位工人数较少,全厂员工总数仅为53人,与原生产线员工人数基本一样。然而,劳动强度大幅度降低,全员劳动生产率达到94万块/年.人,劳动生产率大幅度提高。
目前,因空心砖市场需求较少,不便组织规模化生产,因此,企业决定利用原50双级真空挤砖机成型、切条切和坯机组,建立一条独立的空心砖生产线。作为本次技改的补充,以利灵活安排空心砖的生产。
预计完成本次技术改造的投资,将达到800万元。每万砖投资仅为1600元。与同类型规模的烧结砖技改项目相比,总投资降低一半以上。
4、结束语
本次技术改造实施前,企业组织多次工艺、设备调研,对“一次码烧”工艺进行了细致、深入的分析总结,结合已有的生产经验和原料条件,提出实用的技术改造路线和隧道窑结构,较好的实现了本次技术改造目标。
方案实施后,企业生产规模由年产2000万块普通砖,提升到年产5000万块以上,实现规模化生产,产品结构优化,产品档次提高,满足了贵州省2014年4月颁布实施的《贵州省墙体材料行业规范》要求,企业效益和社会效益同步提高。
其次,根据市场产品需求和原料条件,采用的“一次码烧”工艺流程,技术措施完备,能够满足不同产品的市场需求。扩大了产品市场覆盖率,有利于企业效益的提高。
第三,技改规划较好地与企业场地条件结合,工艺、道路、绿化、辅助设施等布置紧凑,节约用地。
第四,技改投资约800万元,较好地实现了投资省、规模化、机械化等预定目标。
此外,技术改造实施后,产品能耗、产品质量等指标满足相关国家标准要求。同时,企业员工月工资收入提高16%。
随着《砖瓦工业大气污染物排放标准》实施,生产线中环保设施,还需要进一步满足生产过程中大气污染物的达标排放。干燥隧道窑尾气中二氧化硫的脱硫处理,需采用更为完善的措施,实现达标排放。
该企业生产实践表明,本次技术改造是一个成功的实例。值得条件相类似的中小型烧结砖企业借鉴。
参考文献:
[ 1 ] 西北建筑设计院,烧结砖瓦厂工艺设计
北京:中国建筑工业出版社, 1982.
[ 2 ] 邓智勇 建筑设计原理16讲
北京:中国建筑工业出版社, 2014.4.
作者:陈荣生 发布于:2015-11-12 10:29:06
