『振业注塑汇』注塑案例13--家电产品表面气纹不良改善

产品说明

    品名:外壳

    材料:PP黑色

    尺寸规格:287.5mmx178.6mmx3.6mm

    制品重量:289.7 g

注塑工艺

    注塑机吨位:380T ,

    成型周期:47秒,

    保压:使用5段射压及1段保压

    螺杆直径:Φ65mm ,

    炮筒温度180℃-225℃,

    模温设定:17℃,

模 具 规 格

    模穴数: 1 X 1 单点式热流道进胶 两板模

产品后加工

    无需加工,生产品外观确认,OK品直接包保护膜

品质要求

    产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、气纹、结合线等不可、长宽公差值±0.2mm。

振业咨询|黄老师

品质不良信息:产品表面“气纹”不良。

产品尺寸不良图片

如下参数请看:

改善过程信息:

1、外观不良原因分析:

    模具热流道的温度设定不合理(温度偏低),导致塑料流动过程发生冷凝固现象,所以才引发间断性的气纹不良。

    前模运水温度设定不合理(冻水机温度设定过低),导致模具太冰冷,影响注塑走胶流向,所以出现注塑成型不稳定。

    注塑工艺参数设定不合理(射出位置切换点没有精确设定,第2段至第3段位置切换过晚,)所以导致生产品侧面间断性发生气纹不良。

2、改善对策过程:

    模具热流道加高设定,由原来的205℃,提升至225℃;确保注塑填充过程顺畅,减少冷胶、气纹不良。

    前、后模采用不同温差(前模使用常温水约27℃,而后模使用冷冻水16℃)控制模温;一是防止前模因模温太冷影响走胶及改善气纹问题,二是为了提快生产周期而采用后模低温控制。

    注塑工艺再次微调设设,第2段速射胶位置与第3段的射胶位置找好精确点,及时切换,确保第三段高速射出合理使用,彻底改善侧面气纹不良。

3、改善后成果展现:

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