云南大为制氨有限公司壳牌炉掺烧石油焦

云南大为制氨有限公司年产50万吨合成氨装置采用Shell粉煤加压气化工艺,2008年投产。由于入炉煤灰分含量严重偏离设计值,气化装置难以实现长周期运行。气化炉运行周期最长70天左右。国内运行最好的同类型Shell气化装置,单次点火开车运行周期达到185天。

通过调研,发现石油焦的性质与煤类似,掺烧石油焦可以起到调整入炉煤灰分含量的作用,确保Shell气化装置实现长周期、高负荷运行。

石油焦的热值范围一般在30~35MJ/kg,煤的热值在24~30MJ/kg,石油焦的热值比煤约高20%。石油焦的灰分在0.1%~1.0%,而无烟煤灰分在8%~20%。

2012年9月,大为公司开始试烧石油焦。

大为公司首先对原料煤混配,混配后的原料煤再按比例与石油焦混配。

自2012年9月中旬装置掺烧石油焦后,每次开车后运行周期都在100天以上;吨氨电耗从550kWh下降到480kWh;气化装置负荷从80%提升到95 %以上。

从2014年开始,装置达到了50万t/a的设计产能,吨氨煤耗从1.43吨下降到1.39吨。

国内壳牌炉掺烧石油焦情况

国内壳牌炉中贵州天福化工有限责任公司2012年开始掺烧石油焦。掺烧后,装置负荷提升,入炉煤灰分下降,原料煤消耗也下降。

中石化安庆分公司也开展了壳牌气化炉掺烧石油焦的试验。

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