『振业注塑汇』案例精选6--你必需知道的光学产品注塑尺寸改善方法
产品说明
品名:数码相机移动1群框
材料:PC+30%GF
尺寸规格:52mmx26mmx3.5mm
模穴数:1 X 1
制品重量:18.3g
注塑工艺
注塑机吨位:75T
螺杆直径:Φ25mm
炮筒温度265℃-305℃
模温设定:115℃
成型周期:25秒,使用4段射压及2段保压
外观确认,OK后直接包装
品质要求
产品表面浮纤、柱子缺胶、结合线、尺寸公差值±0.01MM。
文|杨建宏
品质不良信息:尺寸(柱子与中心圆度尺寸;A点偏大0.01mm,B点尺寸OK,C点偏小0.008mm)不良。


请看以下参数:



一、尺寸不良原因分析
1、模具A点的活动滑块未完全合闭紧,所以导致生产品A点尺寸偏大不良。
2、注塑工艺参数设定不合理(锁模力设定过大,另一个是射出与保压的位置过晚切换),所以造成A点与C点的尺寸不良。
3、模具的循环运水孔堵住,造成水流量过小,引发的模具(后模)温度不均衡,才导致产品尺寸不良。
二:改善对策过程
1、将A点活动滑块取出修正,尾部降面(飞模)0.02mm,确保滑块向前合紧,防止尺寸偏大。
2、注塑工艺参数重新调设,采用短射方式慢慢找出精准及最佳的射出与保压切换位置,另降小锁模力(75T减小至55T),再使用3段不同保压压力控制尺寸。
3、拆卸后模清理及疏通模芯运水孔,改善模具循环运水流畅,确保模温均衡,提高成型稳定性。
三:改善后成果展现

1.该产品改善以尺寸类改善为主。一般来说,注塑技术工程师说起调整尺寸,一般想到的是保压的调整,通过控制进胶量,控制收缩率进而调整尺寸大小。
2.本案例没有落以上的俗套,主而是用了4招。第一是修模具,第二是调锁模力,第三是参数精细化,第四是改水路实现了模温的可控化。
3.本案例没有落俗套的主要原因是本案例产品精确度极高,变形部位又各异,而传统的方法是均小均大,对本产品不适应。如果说通常方法是处方药,则本案例的产品就是特效药,药到病除,所以产品缺陷去除了。
by_杨建宏
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