『振业注塑汇』案例精选6--你必需知道的光学产品注塑尺寸改善方法

产品说明

    品名:数码相机移动1群框

    材料:PC+30%GF

    尺寸规格:52mmx26mmx3.5mm

    模穴数:1 X 1

    制品重量:18.3g

注塑工艺

    注塑机吨位:75T

    螺杆直径:Φ25mm

    炮筒温度265℃-305℃

    模温设定:115℃

    成型周期:25秒,使用4段射压及2段保压

    外观确认,OK后直接包装

品质要求

    产品表面浮纤、柱子缺胶、结合线、尺寸公差值±0.01MM。

文|杨建宏

品质不良信息:尺寸(柱子与中心圆度尺寸;A点偏大0.01mm,B点尺寸OK,C点偏小0.008mm)不良。

产品尺寸不良图片

请看以下参数:

案例改善过程信息:

    一、尺寸不良原因分析

    1、模具A点的活动滑块未完全合闭紧,所以导致生产品A点尺寸偏大不良。

    2、注塑工艺参数设定不合理(锁模力设定过大,另一个是射出与保压的位置过晚切换),所以造成A点与C点的尺寸不良。

    3、模具的循环运水孔堵住,造成水流量过小,引发的模具(后模)温度不均衡,才导致产品尺寸不良。

    二:改善对策过程

    1、将A点活动滑块取出修正,尾部降面(飞模)0.02mm,确保滑块向前合紧,防止尺寸偏大。

    2、注塑工艺参数重新调设,采用短射方式慢慢找出精准及最佳的射出与保压切换位置,另降小锁模力(75T减小至55T),再使用3段不同保压压力控制尺寸。

    3、拆卸后模清理及疏通模芯运水孔,改善模具循环运水流畅,确保模温均衡,提高成型稳定性。

    三:改善后成果展现

振业注塑汇评述:

1.该产品改善以尺寸类改善为主。一般来说,注塑技术工程师说起调整尺寸,一般想到的是保压的调整,通过控制进胶量,控制收缩率进而调整尺寸大小。

2.本案例没有落以上的俗套,主而是用了4招。第一是修模具,第二是调锁模力,第三是参数精细化,第四是改水路实现了模温的可控化。

3.本案例没有落俗套的主要原因是本案例产品精确度极高,变形部位又各异,而传统的方法是均小均大,对本产品不适应。如果说通常方法是处方药,则本案例的产品就是特效药,药到病除,所以产品缺陷去除了。

by_杨建宏

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