电炉也“疯狂”,连续破纪录!
电炉连续破纪录
就是这么豪横

11月16日
第一炼轧厂
100吨电炉日产达到33炉
连续刷新
11月7日创造的28炉日产纪录



第一炼轧厂全面贯彻落实电炉“一罐铁、一篮料”攻关方案,发扬“敢为人先、争创一流”的拼搏精神,负责人带头跟班“拼”在一线,岗位职工争分夺秒“抢”在一线,全体干部职工拧成一股绳,剖析生产规律,改进生产组织薄弱环节,争抢赶拼,决战决胜,100吨电炉连续保持了高效化生产态势,多次改写历史记录。

为保证安钢铁钢资源平衡,持续保持整体高效化生产态势,作为炼钢工序的重要成员——100吨电炉,必须担当重任,在提节奏、增产量、创效益方面勇做贡献。

为最大限度发挥电炉优势,集团公司提出了“一罐铁、一篮料”攻关方案,改变过去一炉钢兑一次铁、加两次废钢的生产模式,最大限度压缩冶炼周期,提高生产效率。生产指令就是命令。第一炼轧厂立即行动,负责人牵头成立了战时“突击队”,带领全体职工以铁肩膀担当起硬任务。他们根据“一罐铁、一篮料”攻关方案,立即组织专业技术人员、生产骨干召开了专题对接会,对配料、兑铁、冶炼、环保、设备保障等环节进行了深入剖析,找出了短板弱项,制定了可行性应对措施。

11月7日,“一罐铁、一篮料”工艺开始应用于电炉生产。在兄弟单位的大力支持下,废钢料型得到了进一步优化,料篮堆密度大幅提升,实现了一炉钢装一篮料的目标。另一方面,在集团公司相关部门的协调下,为电炉调配了专用铁水罐,实现了电炉随时要铁随时有,实现了一炉钢一罐铁的目标。两个目标锁定实现,为电炉提速提供了强力支撑,电炉冶炼周期从近60分钟降到了50分钟以下,一个班从冶炼8炉钢达到了10炉。
敢于挑战自我的一炼轧人并不满足班产10炉这个小目标。厂负责人带头跟班,每天组织技术人员、生产骨干召开电炉攻关分析会,对每一炉生产数据进行详细分析,一秒一秒的扣,找出提高生产节奏的有效方法。

装料方式的改变,冶炼周期的加速,对炉前操作带来了不小的挑战。为进一步提高攻关效果,该厂攻关组成员24小时坚守在生产一线,同岗位职工一起,根据入炉料不同,及时优化炼钢工艺,修改供电供氧强度,调整各种辅料加入量,全面适应高效化生产节奏。炉前职工则全员开启“抢钢”模式,拿着秒表赶节奏,一次次改写着自己创造的历史记录。在短短10天内,电炉日产量拾阶而进,连续5次刷新历史记录,日产从28炉一路攀升到33炉,一天多炼5炉钢,多产钢水近500吨。
来源:安钢传媒
