并条机自调匀整控制理论与实践


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原文刊自:2020年12月
第48卷(总第590期)
探讨自调匀整并条机 TG 和 FP 电压值的控制问题。从 D 值报警停车开始提出问题,对乌斯特自 调匀整 USG PRO 系统的喂入 TG 电压和输出 FP 电压值进行释义,利用胡克定律,建立 TG 罗拉电压值与凹凸 罗拉隔距、纤维压缩厚度之间的数学关系,使凹凸罗拉和喂入定量选择更加直观。认为:采用这种方法能更好地 控制和管理自调匀整并条机。
并条机;自调匀整;FP 电压值;TG 电压值;喂入定量;凹凸罗拉隔距
对于自调匀整并条机的管理,关键在于自调 匀整的管理。乌斯特自调匀整两套系统的管理 和控制非常重要。一套是喂入系统的管理,就是 TG 罗拉喂入纤维量的控制,或者说是 TG 电压值 的控制;一套是输出棉条系统的管理,即 FP 导条 器出条电压值的控制。通过对最终输出须条质 量的检测,反馈给自调匀整系统,以保证自调匀 整的匀整效果。FP 电压值控制不好,偏离标准值 过大,就会影响自调匀整的匀整效果,造成须条 重量出现较大的偏差。
1 问题的提出
我公司一台 FA1322A 型并条机在生产JC 14. 6 tex 赛络集聚针织纱的过程中,总是出现 D 值报警停车,严重影响生产。为分析查找原因, 对凹凸罗拉进行标车,正常情况下,在凹凸罗拉 之 间 ,标车时插入2 mm 的测量块 ,电压值应在 -5 500 mV 左右,插入 4 mm 的测量块,电压值 应为 0 mV 左右,插入 6 mm 的测量块,电压值应 在+5 500 mV 左右。因此,实时电压反应的是纤 维在凹凸罗拉隔距之间的充满程度。
经检测,这台并条机的实时电压在 -4 200 mV~-4 500 mV 之间,说明喂入的 纤维经凹凸罗拉挤压后的厚度只有 2 mm 多,调 出该机台的 D值,一眼为-18%,另一眼为-22%, 严重超标。正常情况下,D 值在±5% 以内最好, 超过±10% 就有严重问题了。
由此判断,该并条机配置的凹凸罗拉比较大,而因工艺需要喂入须条的总重量偏小,不适 合在该机型并条机上生产,改用 D81L 型并条机 后问题得到了彻底解决。
2 乌斯特自调匀整电压值和 D 值解析
2. 1 FP 电压值
FP 导条器电压值是棉条对导条器内壁压力 通过放大器转换成的电信号,反映的是输出熟条 定量和导条器的匹配关系,在导条器口径一定的情况下,出条定量越大,电压值也就越大,呈正相关 。USG PRO 系 统 FP 电 压 值 的 范 围 在 -2 000 mV~ -6 000 mV ,最 佳 工 作 值 是 -4 000 mV。乌斯特公司提供的 FP 导条器与 输出熟条定量之间的关系见表 1。

因此,要根据输出熟条定量来选择导条器的 号 数 ,保 证 将 FP 电 压 值 控 制 在 -2 000 mV~ -6 000 mV 的范围内。
2. 2 TG 电压值
TG 电压值有零点电压、名义电压和实时电 压 3 种。
2. 2. 1 零点电压
FA1322A型并条机标准的零点电压是-11 000 mV。关于零点电压的概念,可以理 解为喂入纤维量为零时的 TG 电压。如果实际标 定过 TG 电压就不难理解。根据测量块厚度与 TG 电压值关系,从 TG 罗拉标车参数就可以推算 出这个数值。FA1322A 型并条机的零点电压推 算见图 1 和表 2。
同 理 ,D81L型并条机标准的零点电压是 -15 500 mV。


USG PRO 说明书中有一个 TG 传感器位置 调整的示例,步骤如下:
首先,在 TG 罗拉中插入基准量块 4 mm,将 TG 电压调至 0 mV 左右,锁紧安装螺钉。实践中调整时很难达到0 mV,实际控制在 ±100 mV 以内。
其次 ,进入 USG PRO Tool 与 UQA,进入 USG PRO Tool传感器>T and G 菜单。
(1)塞入 2 mm 量块,闭合 TG 罗拉,输入距离 2 mm,显示-7 446 mV。
(2)塞入 6 mm 量块,闭合 TG 罗拉,输入距离 6 mm,显示 7 143 mV。
从说明书中提供 TG 标定的实际情况可以看 出,TG 零点电压实际上是量块在 2 mm~6 mm 之间最大限度的电压值之和,标定后的 TG 零点 电压实际就是自调匀整喂入部分进行质量控制 的一个基准。
机台上显示的零点电压,是生产中的实际零 点电压,应该使它尽可能接近标准的零点电压。如果出入过大,就应该重新标定。
2. 2. 2 名义电压(标定电压)
在 FA1322A 型并条机显示面板上标定电压称为名义电压。TG 标定电压是 D 值在零左右波 动时显示的电压值,也就是说,它反映的是在一 定长度内喂入须条的平均厚度。由于喂入 TG 的 条子根数不同,定量不同,各厂显示的 TG 标定电 压并不相同。每台自调匀整都有自己的标定电 压。标定电压就是完成正常标定喂入条子运行 一段时间后,自调匀整系统智能自动显示的电压 值,表 3 是同一台 D81L 型并条机在喂入定量不 变、也不做任何标定的条件下,连续 3 天观察到的 标定电压值。
根据表 3 的数据,我们可以得出以下结论:
(1)标定电压值不是固定的。
(2)当喂入定量不变的条件下,标定电压是 波动的。
每次开车,自调匀整仪运行一定长度后,标定电压就会进行自动标定,并以此作为自调匀整 的基准,实时电压应围绕着它上下波动。

2. 2. 3 实时电压
实时电压显示的是正在喂入条子时的实际 电压值,它随着喂入条子纤维量的变化而波动。
2. 3 D 值
D 值指牵伸变化率,它是由自调匀整实时控 制的实际牵伸倍数和机械牵伸倍数的百分比值。
3 自调匀整并条机压紧厚度和电压值的关系
虽然可以通过喂入定量与 TG 罗拉的匹配来 保证自调匀整的效果,但在喂入定量变化较大 时,究竟采用多大的 TG 罗拉,还需要通过试验才 能确认。如果能够建立起凹凸罗拉喂入纤维的 压紧厚度和电压值关系的数学模型就方便多了。由于电压值与纤维喂入量是一种正比关系,假定 喂入纤维压缩厚度的变化量与传感器弹簧压力 的变化量也呈正比关系,那么就可以根据胡克定律进行计算了。根据实际情况,可以按照 0. 25 mm 的距离为一档来确定与电压值的对应关系。
我公司有两种自调匀整并条机 ,一种是FA1322A 型并条机,一种是D81L 型并条机,计 算结果分别见表 4 和表 5。
理想的电压值是在能够满足压缩厚度在 2 mm 左右,零点电压值在 0 mV 左右,这时喂入 的定量是最合适的,凹凸罗拉的大小和喂入的纤 维定量也是匹配的,自调匀整的波动量最小,匀 整效果也最好。通过表 4 和表 5,我们可以很容易 地根据自调匀整并条机的实时电压值,查出 TG 罗拉喂入纤维量的实际厚度,突破了定性的笼 统,可以定量地知道喂入的纤维量,或者说喂入定量大小。这样就能判定出喂入定量是否合适, 从而通过改进工艺来调节标定电压,改进自调匀 整的工作状态。


4 TG 标定电压和D 值之间的关系
D 值直接显示了牵伸倍数的变化率,而电压值间接显示了牵伸倍数的变化。
(1)必须保证 D 值的波动值在±5% 的范围之 内,最好是使 D 值在零位上下波动。D 值不能长 期偏离±5% 的范围,更不能出现零点漂移±10% 以上的情况。D 值波动较小时,一方面说明了牵 伸比较稳定,另一方面意味着自调匀整的负荷较 小,有利于延长自调匀整的使用寿命。
(2)标定电压(名义电压)是一个基准值,应 保证实时电压在标定电压(名义电压)上下小范 围波动。实时电压值越接近标定电压(名义电 压),D 值就越小;实时电压值偏离标定电压(名义 电压)越大,D 值就越大。
5 问题分析及解决思路
了解乌斯特自调匀整电压值的相关概念后, 对 FA1322A 型并条机出现 D 值报警停车问题的 分析就比较有针对性了。
5. 1 FA1322A 型并条机电压值的分析
问题发生后,我们调取了自调匀整的 TG 信 息,发现 A 眼的名义电压值是-1 788 mV,实时电压是-4 508 mV ,B 眼的名义电压值是 -1 701 mV,实时电压是-4 174 mV,见图 2。从表 4 可以查出,喂入须条的凹凸罗拉距离都在 2. 25 mm 左 右 ,比 标 准 的 4 mm 偏 薄 1. 75 mm;TG 实时电压与 TG 名义电压值的偏差也较大,A 眼相差-4 508-(-1 788)=-2 720(mV),B 眼 相差-4 174-(-1 701)=-2 473(mV),说明报 警时喂入须条的厚度比自调匀整标定的喂入须条厚度偏薄了约1. 75 mm ,造成了D值偏差达 -20% 左右,从而引起了报警停车。

5. 2 D81L 型并条机电压值的分析
改用 D81L 型并条机进行生产时,我们对机台用同样的方法进行了标定 ,2 mm 处的电压值 -7 750 mV ,6 mm 处的电压值应该在 +7 550 mV 左右。调取自调匀整的 TG 信息, 左眼实时电压-4 980 mV,标定电压-4 034 mV;右眼实时电压-5 957 mV,标定电压-4 746 mV, 见图 3。从 D81L 型并条机自调匀整的运行数据 来看,相对于 TG 罗拉,喂入的纤维量也偏小,但 D81L 型并条机的 TG 零点电压在-15 500 mV 左 右 ,零 点 电 压 值 范 围 比 FA1322A 型 并 条 机 宽 -4 500 mV 左右,且实时电压与标定电压的差 值也相对较小,所以仍可以正常工作。

5. 3 TG 电压值调整试验
5. 3. 1 并合数的调整
为进一步验证我们的分析,在 FA1322A 型并条机上改纺 JC 26. 4 tex 纱(条子定量 19 g/5 m), 并合数由5根改为6根,输出定量16 g/5 m,总牵伸7. 125 倍。调取 UQA 数据和 TG 信息,A、B 眼的实际总牵伸分别为 7. 5 倍、7. 6 倍(见图 4),D 值 A 眼是-5. 7%,B 眼是-6. 7%。两 眼的D值相差不大,但D 值负偏差,且超出 ±5% 的正常范围,因此电压值还需要进一步调整。

从 TG 信息可以看出,实时电压变成了A 眼-1 555 mV,B 眼-2 178 mV(见图 5)。
由此可见,在喂入条子定量不变的情况下, 增加并合数,实时电压值会增大,处于负偏的 D 值绝对值会变小。这是因为自调匀整 TG 罗拉的 选配,是以插入 4 mm 的测量块时电压值显示在 0 mV 左右为标准的,也就是说默认的喂入须条 的纤维量受压后的厚度为 4 mm,当实际喂入的 条子定量偏小时,凹凸罗拉间隙的充盈度不足,造成实时电压值偏小。因此增加喂入条子的定 量或者增加并合数,进而增加喂入凹凸罗拉间隙处的纤维量,使之达到标定时的凹凸罗拉隔距4 mm 左右厚度的标准,或者说是纤维压缩厚度在 2 mm 时,才是最理想的状态。

5. 3. 2 并合数+喂入定量的调整
根据并合数调整的结果,在并合数改为6根的基础上,进一步将喂入条子的定量加 大到20. 5 g/5 m,喂入须条的总量由最初的 95 g/5 m增加到 123 g/5 m,分 别 在 FA1322A 型 和 D81L 型并条机上进行测试,结果见表 6。

从表 6 中的电压值可以看出:
(1)优化调整后,喂入定量和 TG 罗拉已经基 本匹配。FA1322A 型并条机的实时电压值负值 已经接近为 0,说明喂入条子的压缩厚度已经基 本接近 4 mm,这时 TG 罗拉的工作状态是比较适 宜的。
(2)D81L 型 并 条 机 的 实 时 电 压 值 在 -2 000 mV 左 右 ,由表 5 可知,喂入条子的 凹凸罗拉隔距在 3. 5 mm 左右,纤维压缩厚度在 1. 5 mm 左右,也基本上是符合生产要求的。
(3)从显示的电压值来看,在同样的工艺条 件下,D81L 型并条机显示的电压值与零点差异 大,这说明该并条机所配的 TG 罗拉要大一号,这 种情况下,D81L 型并条机所配的 TG 罗拉要小一 档,以保证更适宜的匹配度。
(4)在实际生产中,要结合本公司条子的定 量情况,精心选择 TG 罗拉,或者多配几档 TG 罗 拉,以更好地适应不同条子定量的生产要求。
6 某公司 TG 电压值的优化案例
某公司 FA1322A 型并条机末道全部采用 7 根并合,调取 TG 信息和 UQA 数据,TG 名义电 压值都稳定在 200 mV 左右,实时电压在 600 mV 左右,实时电压和名义电压相差较小(见图 6)。说明该公司喂入的纤维量恰巧在 4 mm 厚度偏大 一点的位置,这是很好的位置,自调匀整的波动 范围很小,处于良好的工作状态。

机台的实际牵伸倍数与设计牵伸倍数基本 接近(见图 7),D 值都会在零位上下波动。说明 喂入定量与 TG 罗拉的匹配度很好。

7 结语
自调匀整的 TG 电压值和 TG 罗拉压缩的纤 维厚度间是线性关系,通过建立自调匀整并条机 喂入纤维在凹凸罗拉中的压缩厚度与电压值关 系的数学模型,可以直接显示喂入纤维量和 TG 罗拉的匹配关系,有利于技术人员根据喂入定量 合理匹配 TG 罗拉,从而更好地控制和管理自调 匀整并条机,保证产品质量。
资料来源:《棉纺织技术》
