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吊缸本来是一件正常不过的保养活,但某轮这个活可是干的快崩溃,翻来覆去吊了4、5次,前后历时近半个月。经多方求援,始终未能发现故障原因。
某轮辅机型号为:YANMAR 6EY18(A)L(W)
故障描述:
2018年某轮2号辅机吊缸装复后试车,发现排烟温度较高(整体高),仅运转几小时后就根本无法带负荷运转,同时缸内有异常的敲击声响。再次吊缸后检查,发现气阀杆、进排气通道、燃烧室组件严重脏污,进排气阀杆卡阻。清洁完后,检查相关组件,无异常,装复后试车,仍然异常。随后多次吊缸,前述故障始终存在,不能找到故障原因。
轮机长最初怀疑会不会是三管轮在安装摇臂机构时,气阀机构正时凸轮不在基圆上,二管轮强行采用紧固螺栓压下锁紧,从而导致凸轮变形或移位。其实,这种想法不能成立,二管轮仅仅是采用的方法不妥当。要说造成凸轮出现问题根本不可能的事。检查气阀杆上部密封令正常(当时来说,这个是列为重点怀疑对象。从排气阀上大量积碳的表象看,不排除润滑阀杆的滑油漏入);油头全部拆检,试压均正常。即使到最后换新全部油头,故障任然如初;多方咨询专家,始终无法找到问题所在,船员们疲惫不堪,拿当时话说,船员们干的真是想死的心都有了。我得知这个情况后,经和船上轮机长交流,我感觉有可能是燃油问题。随后建议轮机长将燃油更换为轻油,并让轻油在副机管路中循环冲洗较长时间后再启动试用。轮机长听从我的建议,在轻油模式下(启用应急柴油泵)闲置一夜。于第二日在轻油模式下连续运转24小时,查看排烟温度无异常,带负荷运转正常。随后在运转中转换重油使用正常,基本确定为燃油问题造成。要说重油有问题,但使用同样重油的1号和3号辅机为何运转正常?经了解,该轮首次吊缸时未有将重油更换为轻油(通常应更换为轻油),直接将进油截止阀关闭。吊缸后试车直接在重油模式下运行(当时船上分析原因是重油太凉,雾化性能不好)。但原因可能并非如此简单(不可能连续几次吊完缸都这样),从现象来看,应为喷入的燃油燃烧性能不良产生严重滞燃和后燃。大量不能燃油的燃油随气流扰动附着在气阀杆上,高温下碳化,造成卡阻。另一部分随气流进入进排气通道,污染流道。同时滞燃的燃油会造成气缸内燃烧敲缸,发出“咚咚”的敲击声响。因此在辅机停用的期间,其进油管路可能存在混油(可能原因为吊缸前有转换油种行为,而又不彻底,或其它不明原因,造成进口段混油)。二种不同的油品的混合,造成油中沥青质析出,严重影响燃烧性能。该轮吊缸工作结束后,虽然开冷却水进行了充分的“暖机”,但“暖机”过程中可能并未打开重油进口阀。二管轮直到启动的那一刻才打开,但此时管内的重油未经过循环加温处理,油温非常低,喷入气缸后造成造成燃烧困难,迅速导致“燃烧敲缸”和气阀卡阻。1.每次吊缸前,应将重油转换为轻油,并充分运转后停机,更换彻底;2.吊完缸后,应打开进机冷却水,进行充分的“暖机”后才能启动使用。
中远海运船员广州分公司 高级轮机长 张玉龙 2020.5.10